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凝汽器化學補水技術(shù)改造

2020-07-11
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凝汽器化學補水技術(shù)改造

一、用途

西安交通大學研制的火電廠補水系統(tǒng)(新型補水噴端),是火電廠節(jié)能技術(shù)改造的有效途經(jīng)之一,尤其大型機組和補水量大的熱電廠。該項技術(shù)被列入《科技技術(shù)成果重點推廣計劃》

二、工作原理

改造后的補水系統(tǒng)及裝置的是通過在凝汽器內(nèi)增設(shè)一套專用裝置,采用接觸換熱方式冷卻排汽。當化學補水打入凝汽器部后,經(jīng)過霧化,強化了排汽的冷卻效果。這樣既回收了部分冷源損失,又提高了真空?;瘜W補水再由凝汽器流經(jīng)低壓加熱器,改善了機組的回熱效果,提高了火電廠的經(jīng)濟性

三、技術(shù)特點

1、化學補水由凝汽器流經(jīng)低壓加熱器,改善了機組的回熱效果,提高了火電廠的熱經(jīng)濟性

2、采用接觸換熱方式冷卻排汽使排汽得到迅速冷卻,從而提高了真空;

凝汽器

3、本裝置利用真空除氧原理解決了在凝汽器內(nèi)的除氧問題。借助補水系統(tǒng)的改造,還可以消除因除氧器能力不足導致的給水含氧量超標的現(xiàn)象,從而減輕了設(shè)備腐蝕;

4、對母管制補水系統(tǒng)的火電廠,可提供補水在各機組間的分配方案;

5、本裝置安裝方便,運行過程中無需要維護;

6、投資少,見效快,改裝簡單方便。

電廠運行實踐證實,本裝置安全可靠,技術(shù)成熟,經(jīng)濟效益顯著。采用該裝置后,可使爆耗率下降1-4克/千瓦時。

四、經(jīng)濟效益分析

1、合理利用排氣余熱:

火電廠生產(chǎn)過程總是存在著數(shù)量不等、無法控制的熱損失。在這些損失中,以冷源損失為大?;痣姀S原傳統(tǒng)的補水方式,是讓補水先進入低壓除氧器,再經(jīng)中繼水泵打入高壓除氧器而匯入熱力系統(tǒng),這種方式有明顯弊端,首先是經(jīng)濟性差,同時也存在溶解氧超標的問題。

改進后的補水系統(tǒng)及裝置,是將溫度低的補水以霧化的方式直接噴入凝汽器喉部,使其大量吸收汽輪機喉部乏汽余熱,能夠起到冷卻排氣的作用。

2、回熱系統(tǒng)經(jīng)濟性提高:

傳統(tǒng)的補水方式主要是利用高壓除氧器的抽汽來加熱補充水。而補水方式改為從凝汽器進入,首先在凝汽器中加熱升溫,然后流經(jīng)軸封加熱器、抽氣器、再經(jīng)一級或多級低壓加熱器后到達高壓除氧器?在這一過程中,社水充分吸收了定量的低品位熱能,節(jié)約了高品位熱能。一方面增加了高品位蒸汽在汽輪機中的做功,另一方面減少了汽輪機的冷源損失。

3、補水溫度與排汽溫度溫差越大,節(jié)能效果明顯。

五、結(jié)論

該技術(shù)具有顯著的節(jié)能效果,已被列入《科技成果重點推廣計劃》,適用于各類火電廠。


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